今年以来,北营炼钢厂牢固树立修旧利废就是创效益的理念,积极向管理要效益、向节约要效益,深挖内潜,大力开展修旧利废工作,有效降低了生产成本。一季度,该厂修旧利废约180万元,为全年挖潜降耗目标完成奠定了基础。
为调动职工积极性,该厂党委进一步强化形势任务教育,号召干部职工要养成“勤俭持家”过紧日子、苦日子的习惯,要爱厂如家,能省则省,能修则修,杜绝浪费现象。积极开展提合理化建议活动,发挥技术骨干的专业优势,对废旧物资再利用提出可行性建议,能实行以旧换新的必须严格执行,杜绝物资流失。
该厂结合实际,制订《修旧利废管理办法及规划》,本着“经济合理、保证质量、统一管理、优先使用”的原则,并结合日常检维修管理、技术攻关等工作有计划、有针对性地开展。同时,该厂还对修旧利废指标进行分解,对职责进行详细分工。各部门、单位各司其职、各尽其责积极做好各项工作,并将修旧利废指标与各作业区班子成员的经济责任制挂钩,严格考核,确保修旧利废工作不走过场、真正落到实处。
在具体工作中,各作业区积极对设备及工艺缺陷进行全面梳理,实现修旧利废活动全程规范化管理。他们把修旧利废作为职工学技术、练本领、提技能的重要载体,引导职工自己动手拆装、修复备件和设备,鼓励职工开动脑筋,在实战中强化职工专业知识和动手能力,熟悉生产工艺、设备性能和工序衔接,使设备潜在的隐患及时得到整改,使项目取得实实在在的效益。该厂自动化二区修理炼钢过程中使用的副枪把持器和副枪接插件,每月可节省成本1.5万元,一年可节省近20万元;测温枪和定氧枪每月可节省成本3.6万元,一年可节省43.2万元。同时,他们以前使用的进口设备气体分析仪经常出现故障,其中的气体泵属于易损件,外委单次维修费用就得5000元,后来经过职工们的刻苦钻研和不断试验,终于掌握了气体泵的维修技术,维修成本和申报成本大大降低。该厂维检二区对各作业区下线的备件进行专业分析,对自己能够自制及修复的,安排专业人员针对此备件进行修复,修复后保证质量达到上线标准。如针对VOD除尘气缸、转炉挡渣车液压缸进行自修自行更换密封,更换后能保证上线使用质量,节约了外委修理费用。一季度,维检二区共制作及修理备件982件,其中,制作新备件966件、修理16件,共节约成本63万元。
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