近日,烧结三车间通过提升混合料温度和延长烧结饼的保温时间,有效提高了烧结的产量和质量,转鼓强度较以前也有明显提高。 据悉,由于三车间的烧结混合料从二混输送到小矿仓的距离在200米以上,导致二混下料口混合料温度处于25℃至30℃之间,混合料温度过低对烧结料层的透气性造成不利影响,一定程度上制约了产量,影响了质量。 针对烧结矿生产上存在的问题,车间生产、工艺、设备动力自动化等条线联合攻关,从烧结过程的关键点入手,通过对混合料仓加装蒸汽管道、以及向料仓内通蒸汽的办法来提高混合料温度。经实际验证,混合料的温度提高到50℃至60℃,可大大改善其透气性,提高产量,并且降低燃料的消耗。 此外,车间工作人员还在13#-15#风箱位置加蒸汽口,对台车料面进行喷吹。此举在增加料层上部供热量的同时,能提升和拓宽上层烧结温度和高温宽度,减缓烧结饼的冷却速度,增强硅酸盐的结晶强度;并且消除料层下部的过融现象,降低烧结矿氧化亚铁的含量,从而提高烧结矿还原性能。 目前,在原料相同、工艺控制相同的情况下,烧结日产量从9600吨上升至10400吨左右,每年至少可增产20万吨,转鼓强度较之前也提高了0.8%。
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