河北钢铁集团邯钢炼铁部深入推进产线对标,10月份铁产量超目标2.1万吨,吨铁全焦比较上月降低0.8公斤、燃料比降低8.7公斤,三项指标连续三个月创水平。
该部进一步优化焦炭结构配比,针对干焦量不足的现状,在2000立方米级高炉中配入部分外进湿焦补足缺口,4号高炉配吃大块焦,确保4座高炉焦炭结构相对稳定。同时,动态优化混匀料结构,结合现有资源量变化,提高褐铁矿配比。为保证烧结矿质量性能指标,该部在变料前认真开展烧结杯实验,制定最佳配矿结构方案,确保变料后软融、爆裂等性能满足高炉生产要求。
4座高炉狠抓炉内操作,炉内在保证炉缸热量充沛的基础上,坚持低硅冶炼操作。同时对标先进企业高炉,稳定上部调剂,追求边缘适当抑制、中心适当疏通、中间环带均衡发展的目标。该部在高炉出铁上严格执行精细化操作,加强出铁参数监控,建立出铁参数台账,统计出铁时间、出铁速率、铁间隔、铁口深度、打泥压力、见下渣时间等数据信息,攻关炉前出铁质量,将4座高炉每天出铁次数控制在10次左右,实现了以炉外稳定保炉内顺畅。
此外,该部强化设备及外围保障。细化设备维保和设备包机工作,提高岗位点巡检和维修专业点检质量,加强隐蔽部位点检,量化跟踪重要运行参数,保证设备稳定运行。同时提高铁罐利用率,加大大边罐、大盖罐的置换频率,确保高炉出铁正点率。
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